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今年以来,延安石油化工厂积极响应国家“双碳”政策,合力攻坚气柜运行难题,通过优化技改等措施,减排降耗取得显著成效。截至4月11日,该厂气柜系统已安全运行97天,运行工况良好,共回收低压瓦斯气万m3,平均每小时输送高压瓦斯气m3。

该厂气柜系统是m3橡胶模密封干式气柜,在气柜回收瓦斯气的过程中,原设计中需要频繁利用‘水封原理’设置水封来收集瓦斯气,在设置水封过程中需大量排放高COD、氨氮废水至污水处理车间,对污水处理系统冲击较大。

为了突破气柜运行“藩篱”,该厂技术人员集思广益,对工艺进行了优化,即在一个水封罐的基础上,另增设一个水封罐,并接入副线,安装进气调节阀。这样一来,操作工可直接通过调整调节阀来保障气柜平稳运行,彻底省去了设置水封的环节,极大减轻了下游污水的处理压力。

针对气柜内部的橡胶密封膜已超过使用周期,部分位置已出现老化,若一旦发生泄漏,后果不堪设想。对此,该厂组织专业部门,投入技术力量,对内部橡胶密封膜和密封圈进行整体更换,对气柜局部进行除锈防腐工作、维护保养调平系统等,有效解决了这一重大隐患。

同时,为了给气柜畅通“后路”,对于气柜系统压缩机运行过程中高压瓦斯管线经常凝结铵盐,导致管线后路不畅、触发联锁停机的问题,该厂通过对管线加装蒸汽伴热,使管线温度高于铵盐结晶点,有效解决了铵盐结晶问题,为气柜的稳定运行奠定了基础。

通过实施一系列技改措施,今年1月5日,气柜一次开车成功,顺利投入生产运行。气柜投用后,充分回收了全厂低压瓦斯气,输送至各加热炉作为燃料气使用,有效降低了原本补充燃料气的饱和液化气(或丙烷)的消耗,提升了生产效益,减少了碳排放。

作者:李佳

编辑:张琪

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